近日,歷經(jīng)4個月的不懈努力,太平嶺1號機組順利實現(xiàn)激光測量技術(shù)在汽輪機安裝階段的工程部署。作為集團核電建設(shè)領(lǐng)域中的首次技術(shù)應(yīng)用,該技術(shù)不僅顯著降低了汽輪機通流間隙調(diào)整階段的工作量,還使汽輪機間隙調(diào)整的準確度得到大幅度提升,為以創(chuàng)新引領(lǐng)推動項目高質(zhì)量建設(shè)再添一生動實踐。
汽輪機作為電廠最大的轉(zhuǎn)動設(shè)備,它的安裝步驟不僅復雜繁多,對精度要求也非常高。其中,要求最為嚴格工作就是通流間隙的調(diào)整。所謂通流間隙就是在機組的設(shè)計過程中,考慮到機組的一些振動特性、變工況下的響應(yīng)及應(yīng)力變化,因此缸體和轉(zhuǎn)子之間需要就有部分間隙,避免機組在運行過程中發(fā)生振動大而跳機的事件。
當通流間隙過大時,汽輪機漏汽加劇,顯著影響汽輪機熱經(jīng)濟性,但如果汽輪機通流間隙過小時,可能會導致轉(zhuǎn)子和汽封體的碰磨,嚴重時會直接損壞汽輪機的轉(zhuǎn)子,造成巨大安全事故和經(jīng)濟損失。因此,將通流間隙調(diào)整至合理的范圍內(nèi)是汽輪機安裝工作中最為重要的一環(huán)。
現(xiàn)場安裝工作中,將上百噸的巨大轉(zhuǎn)子與汽缸隔板的間隙調(diào)整至規(guī)定范圍內(nèi)(精確到0.01mm)是一項難度極高、風險極大的安裝工作。按照以往核電機組的建設(shè)經(jīng)驗,汽輪機通流間隙數(shù)據(jù)是通過壓鉛絲的方法進行測量的,但這個方法耗時長,需要來回多次將上百噸的汽輪機轉(zhuǎn)子吊放至汽缸中,得到間隙數(shù)據(jù)后再進行調(diào)整,調(diào)整完成后再將轉(zhuǎn)子吊入缸內(nèi)檢查間隙是否符合安裝要求。
為確保汽輪機安裝工作的持續(xù)高效開展以及汽輪機安裝目標的順利實現(xiàn),汽輪機扣蓋黨員攻堅隊充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用,有效整合惠州公司主責、工程公司主導、運營公司善謀各方優(yōu)勢力量,從方案制定到實施,直面挑戰(zhàn)、執(zhí)行迅速、群策群力,創(chuàng)新性的將激光測量技術(shù)應(yīng)用在了太平嶺1號汽輪機組的通流間隙調(diào)整工作上。
相較于傳統(tǒng)的壓鉛絲測量,激光測量技術(shù)大幅度地縮減了汽輪機組安裝建設(shè)的周期,累計可縮短建設(shè)工期1個月以上;同時,在減少了轉(zhuǎn)子、隔板等大件設(shè)備的吊裝頻率的基礎(chǔ)上,更是顯著降低了汽輪機安裝過程中的風險,提高了間隙調(diào)整的精度。理論上,激光測通流間隙技術(shù)測量誤差可控制在0.03mm以內(nèi),僅為人類頭發(fā)絲直徑的一半,精度大大提高的同時,大幅節(jié)省工期,切實助力汽輪機安裝工作的開展。
科技是國家強盛之基,創(chuàng)新是民族進步之魂。以創(chuàng)新作為推動“三大工程”建設(shè)的重要支撐,激光測通流間隙技術(shù)在汽輪機工程安裝階段的成功應(yīng)用不僅緩解了工期壓力、降低了安全風險、提高了安裝質(zhì)量,更是一次成功的創(chuàng)新實踐,對未來同類工作有巨大的示范應(yīng)用效益。
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